电镀清洗废水铁碳微电解技术

  铁碳微电解技术具有无需外部电源、运行成本合理、操作简便等优点,是一项具有发展前景的水处理技术。本文以硫铁矿烧渣为主要材料制备了球形铁碳填料,并将其用于电镀清洗废水的处理。研究了铁碳填料对电镀清洗废水的微电解性能。

  一、实验

  1.1实验材料与试剂

  硫铁矿烧渣,广东广业云硫矿业有限公司;黏土,取自广州某山隅;钙基膨润土,石家庄磊泰科技有限公司;活性炭粉末(分析纯),天津市科密欧化学药剂有限公司;硫酸铵(分析纯),天津市致远化学药剂有限公司;硫酸(分析纯),天津市致远化学药剂有限公司;氧化钙(分析纯),天津市致远化学药剂有限公司;阴离子型聚丙烯酰胺(分析纯),天津北海药品有限公司;商业铁碳材料,取自邢台某电镀厂废水处理工段。

  1.2实验仪器

  FW80型高速万能粉碎机,上海书培实验设备有限公司;4-10型马弗炉,上海科恒实业发展有限公司;PHS-3E型pH计,上海雷磁仪器有限公司;Varan700型ICP,安捷伦科技(中国)有限公司。

  1.3实验废水

  实验废水采用河北邢台某电镀厂的清洗槽废水,其水质情况:pH值0.62,总As17.6mg/L,总Cr5.0mg/L,总Ni2.4mg/L,总Cu38.8mg/L,总Zn0.8mg/L,总Fe26.4mg/L,总Al306.4mg/L,氨氮3157.6mg/L,COD1198.9mg/L。除Zn外,废水中的重金属离子均超标,氨氮和COD偏高,不符合排放或进入生化系统处理的标准。

  1.4铁碳填料的制备

  1.4.1硫铁矿烧渣

  硫铁矿烧渣是在硫铁矿制酸过程中由电除尘器收集得到的。先水洗烧渣,去除渣中残余的有机灰分及可溶性盐类,再干燥。烧渣的主要成分:有效硫3.06%,全硫5.49%,铁64.50%,氧化钙3.32%,硫酸根离子17.96%。

  1.4.2铁碳填料

  将黏土和钙基膨润土分别破碎后,过100目筛并烘干备用。制备100g铁碳填料,需要硫铁矿烧渣69.8g、活性炭粉末15g、黏土32g、钙基膨润土8g、氧化钙2g、硫酸铵1g。

  根据实验配方称量药剂、材料,并放入烧杯中混匀。加入适量的水使混合物黏结,通过压片机压制成球形颗粒(直径为15mm$将铁碳填料置于坩埚内,表面覆盖过40目筛的洁净细沙,填料体积不大于坩体积的1/3。将圮坩放入烘箱内于80f下保温1h,105f下保温2h。转移进入马弗炉,加热至200f后,以2f/min的梯度升温,300f下真空焙烧2h,400f下保温2h。之后,停止加热并降至室温,取出铁碳填料,干燥后备用。铁碳填料的压溃强度为32.8N。

  1.5实验方法

  1.5.1微电解实验方法

  微电解实验在自制的反应装置中进行。实验装置如图1所示。空气由反应器底部的曝气口进入,经砂芯气体分布板分散成细小气泡,使填料在曝气条件下对废水进行微电解处理。微电解反应前,使用氧化钙或硫酸调节废水pH值,过滤后的清液进入微电解反应系统。反应后的废水通过排放口进入处理槽,先使用氧化钙调节pH值至8〜9,再使用1%。阴离子型聚丙烯酰胺絮凝、沉淀并过滤。对不同反应阶段清液中的重金属离子、COD、氨氮进行分析,考察其去除情况。

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  1.5.2水质分析方法

  COD的测定参照《水质化学需氧量的测定重铬盐法》(GB11914—1989)。

  氨氮的测定参照《水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》(HJ535—2009)。

  重金属离子的测定采用ICP。

  二、结果与讨论

  2.1微电解工艺优化

  2.1.1交互正交试验

  通过前期大量的实验发现:废水pH值(A)、铁碳填料的添加量(B)、反应时间(C)对COD的去除率影响较大,曝气流量对废水处理结果的影响较小。考虑实验操作的稳定性,曝气流量维持不变。由单因素试验可知,三组灵敏因素对COD去除率的影响是非线性的,需要考虑各因素间的交互作用,由此设计了L27(313)正交试验,如表1所示。

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  2.1.2极差和方差分析

  根据表1的试验设计进行相关试验,测定不同微电解处理条件下COD和氨氮的去除率。通过Minitab软件对两种评价指标进行极差和方差分析由极差分析结果可知,废水pH值、废水pH值与铁碳填料的添加量及反应时间的交互作用是影响COD和氨氮去除率的主要因素。由方差分析结果可知,废水pH值是极显著因素,废水pH值与铁碳填料的添加量及反应时间的交互影响是显著因素,其他因素影响不显著。这与极差分析的结果较为致。

  2.1.3交互因素分析

  (1)废水pH值与铁碳填料添量量的交互作用

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  图2为废水pH值与铁碳填料添量量的交互作用对COD去除率的影响。通过实验和相关文献证实,酸性条件有利于铁碳微电解反应的进行。若废水pH值过低(0.62),Fe0消耗过快,水中铁离子的质量浓度快速升高。若要保证COD的去除率,需增加铁碳填料的添加量,后期中和处理重金属离子时会产生较多的化学污泥。若废水pH值偏高(4.50),反应效率降低,反应时间和水力停留时间均延长,所需微电解反应器的体积也会相应增加,建设成本升高。合理的废水pH值,可平衡反应速率与反应强度之间的矛盾,缩短微电解反应时间,也可控制化学污泥的产量。废水pH值可通过氧化钙调节,控制在2.50左右,铁碳填料的添加量可选择15g/L。

  (2)废水pH值与反应时间的交互作用

  在微电解反应过程中,水相的pH值会随反应时间的延长而变化。反应初期,pH值会有一段短暂的增长,之后趋于稳定。pH值稳定后,微电解反应速率逐渐降低。合理地控制反应时间,在保证废水处理效果的前提下,节约运行成本。图3为废水pH值与反应时间的交互作用对COD去除率的影响。由图3可知:废水pH值和反应时间的交互作用对COD去除率的影响趋势呈“马鞍”型,反应时间可控制在30min。

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  综合考虑,铁碳填料微电解反应的最佳工艺条件为:废水pH值2.50,铁碳填料的添加量15g/L,反应时间30min。

  2.2铁碳填料对电镀清洗废水的微电解性能

  表2为不同处理过程的废水指标分析。由表2可知:氧化钙直接处理可沉降98.0%以上的重金属离子,COD降低约43.0%,对氨氮的处理效果不明显,产生化学污泥117g/L废水;而微电解过程产生的化学污泥是氧化钙方法的45%〜53%。商品铁碳填料的微电解过程对重金属离子的去除效果不明显,COD降低75.5%,氨氮降低3.5%,化学污泥共计62g/L废水。铁碳填料的微电解过程对As、Cr、Cu有明显的去除效果,COD降低78.6%,氨氮降低15.0%,化学污泥共计53g/L废水。与商品铁碳填料相比,由硫铁矿烧渣制备的铁碳填料存在较高的COD和氨氮去除率、添加量少、反应时间短、微电解初始pH值低、化学污泥减量等优势。

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  三、结论

  以硫铁矿烧渣为主要材料制备了球形铁碳填料,并将其用于电镀清洗废水的处理。通过交互正交试验,确定铁碳填料微电解反应的最佳工艺条件为:废水pH值2.50,铁碳填料的添加量15g/L反应时间30min.与商品铁碳填料相比,由硫铁矿烧渣制备的铁碳填料存在较高的COD和氨氮去除率、添加,量少、反应时间短、微电解初始pH值低、化学污泥减量等优势。( >

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