次氯酸钠在污水回用循环水上的应用

  为了提高循环水的水质稳定性,以炼油一号循环水场为试验装置,在日常使用氧化性杀菌剂三氯异氰尿酸(以下简称为TCCA)基础上连续投加10%的次氯酸钠溶液,以提高循环水质为试验目标,为大量回用污水的循环水场提供水质管理经验。

  1、次氯酸钠杀菌剂

  1.1 优点

  次氯酸钠是一种强氧化性杀菌剂,具有较好的杀菌效果,该溶液为淡黄色的透明液体,带有刺鼻的气味,常用于循环水杀菌灭藻。次氯酸钠水解出次氯酸速度快,安全性高,药剂成本低,能快速提高水中游离氯,起到良好的粘泥剥离作用。

  1.2 杀菌机理

  次氯酸钠溶液通过水解后形成次氯酸根,再通过水解反应生成次氯酸和氢氧化钠,其中次氯酸能起到杀菌灭藻作用,氢氧化钠能提高循环水的总碱度。当使用较高浓度的次氯酸钠溶液后,能有效降低生物粘泥量和异养菌总数,从而提高水质合格率。化学反应方程式如下:

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  2、次氯酸钠杀菌剂的应用试验

  2.1 试验条件

  试验装置为炼油一号循环水场,试验时间为2016年9月至2017年12月,以炼油区回用水比例占总补水超过60%为基础条件,研究投加次氯酸钠的效果。2017年7—8月炼油区大修,导致回用水量大量减少,低于60%,其余各月回用水比例均超过60%,满足试验条件。

  2.2 工艺流程

  试验使用的次氯酸钠溶液浓度为10%,通过加药泵输送至塔池,连续投加,游离氯控制指标为0.1~0.5mg/L。

  2.3 试验数据

  2.3.1 游离氯和异养菌

  炼油一号循环水场采用的是连续加氯方式,游离氯控制指标为0.1~0.5mg/L;异养菌能反映循环水中微生物的生长情况,工艺控制指标为≤1.0×105个/mL,2016年9月至2017年12月一循水质游离氯合格率和异养菌总数如图1和2所示。

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  由图1和图2可知,与2016年数据相比,一循在大量回用低浓度的污水后,通过连续投加10%的次氯酸钠溶液,系统的游离氯合格率明显提高,异养菌总数明显减少,其中2017年9月的游离氯合格率同比提高了25.58百分点,异养菌总数同比减少了1.08×106个/mL,说明在使用TCCA基础上投加10%的次氯酸钠溶液能够达到较好的杀菌效果。

  2.3.2 总碱度和腐蚀速率(试管)

  总碱度和腐蚀速率是循环水场控制的重要指标,采用监测换热器,通过模拟水冷器工况,可测得循环水的腐蚀速率。2016年9月至2017年12月一循总碱度和腐蚀速率数据如图3和图4所示。

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  由图3和图4可知,与2016年数据相比,一循的总碱度明显提高,主要原因是次氯酸钠水解生成了NaOH,腐蚀速率(试管)均有所下降,且均在水质指标范围内,说明次氯酸钠的投加提高了系统的总碱度,有效降低了水质的腐蚀性。

  2.3.3 电导率和氯离子

  电导率反映循环水中溶解盐类含量,氯离子增加水质的腐蚀性,其工艺控制指标为≤1000mg/L,2016年9月至2017年12月一循电导率和氯离子含量分别如图5、6所示。

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  由图5和图6可知,与2016年数据相比,一循在短时间内连续投加了次氯酸钠溶液后,系统的氯离子、电导率有所升高,但均未超出水质控制指标,通过合理控制次氯酸钠的投加量,以游离氯在0.1~0.5mg/L为工艺指标,可满足水质要求。

  2.3.4 生物粘泥

  生物粘泥反映循环水中微生物、悬浮物的生长情况,2016年9月至2017年12月一循生物粘泥数据如图7所示

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  由图7可知,从2016年9月开始投加次氯酸钠后,系统的生物粘泥量有所下降,但仍存在超标现象,主要原因是试验期间出现了水冷器泄漏,导致系统的生物粘泥滋生较快。

  3、试验过程中的出现的问题和应对措施

  3.1 水冷器工艺介质泄漏

  2016年9月至2017年12月,一循总共出现了9次工艺介质泄漏情况,泄漏物料主要是油类,泄漏量大、泄漏时间长,导致系统水质恶化严重,异养菌、粘泥滋生难控。2016年10月泄漏渣油,凉水塔池附着大量黏度高的渣油,水质恢复难度大。

  为加强循环水质管理工作,建议:①加强查漏,关注水质分析数据,出现异常应及时查找原因;②上游生产装置加大自查频率;③泄漏期间应加强杀菌剥离,加大排水置换量,减轻水质恶化程度。

  3.2 水质分析不及时

  试验期间,以游离氯0.1~0.5mg/L为主要控制指标来调整次氯酸钠泵的加药量,分析频次为每天3次,但因一循装置缺乏在线游离氯分析仪,无法实现实时监控,导致加药量调整滞后,游离氯控制合格率总体仍然偏低,有待进一步改进。

  建议提高装置自动化控制水平,循环水管线增加在线分析控制仪,实时监控循环水质,减轻人工分析和加药劳动强度,进一步提高加药控制合格率。

  4、环保效益和经济效益分析

  4.1 环保效益

  炼油一号循环水场在大量回收污水后连续投加次氯酸钠溶液,系统的水质得到明显改善。2017年,该水场排污量为15.37万t,同比减少7.12万t,不仅减少了循环水排污量,同时也减少了新鲜水的消耗量,践行节水减排,环保效益明显。

  4.2 经济效益

  2017年,炼油一号循环水场新鲜水费用55.63万元,同比减少5.43万元;2017年排污量15.37万t,按2017年污水处理成本5.02元/t折合计算,排污费为77.16万元;2016年排污量22.49万t,按2016年污水处理成本4.41元/t折合计算,排污费为99.18万元,2017年排污费同比减少22.02万元;药剂总成本为208.93万元,同比减少67.49万元,合计可节约94.94万元。综上所述,在一循投加了次氯酸钠后取得了一定的经济效益。

  5、结论

  试验表明,大量回用污水后,炼油一号循环水场在使用氧化性杀菌剂TCCA基础上连续投加10%次氯酸钠溶液,异养菌、游离氯、腐蚀速率等指标可控,水质各项指标合格率有所提高,基本达到试验目标。在大量回用污水和工艺介质泄漏情况下,建议增加氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂的投加量,提高水质合格率,避免水质进一步恶化。( >

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